斗式提升機尾輪密封改造
1.存在的問題
我公司3#水泥磨系統為聯合粉磨系統,使用喂料斗式提升機為長城NSW500H×40000提升機,2004年投產運行,由于設計原因,該提升機尾輪密封處頻繁漏灰,影響設備正常運行,雖然采取了更換密封毛氈、更換壓縮彈簧等污染環境的措施,但沒有比較好的解決問題,嚴重影響了設備完好率和環境衛生。
2.原因分析
通過分析總結發現,提升機尾輪在運行過程中會上下移動,尾輪處密封板隨尾輪軸上下移動過程中,壓緊彈簧為面接觸,摩擦力大,導致壓緊彈簧變形受損,之后失效。壓緊彈簧失效后,密封板松動,密封板與殼體之間產生間隙,造成漏灰問題。
3.解決措施
找出原因后,進行了針對性的技術改造,拆掉原有的壓緊彈簧片,在密封板兩端斗式提升機殼體上焊接固定螺栓,安裝彈簧、方鋼,方鋼前端安裝兩個滾動軸承,滾動軸承壓緊密封板,靠調節兩端彈簧張緊力來調節密封板與殼體接觸。使用滾動軸承接觸傳遞壓緊力,清理了密封壓緊機構的滑動磨損,密封板與彈簧由原來滑塊面接觸改為滾動軸承的線接觸。減小摩擦力,減少密封壓緊裝置的損壞,解決了漏灰污染環境問題,增加了設備穩定性。
實施過程:在密封板兩端提升機殼體上焊接M16螺母,把固定絲杠M16×100擰入螺母,在絲杠外套上Φ25 mm彈簧,40 mm方鋼兩端打Φ16 mm孔,壓在下段彈簧上,再裝上段彈簧,用螺母擰緊。方鋼前端焊接兩個支架,頭部安裝兩個滾動軸承,調節擰緊螺母,使密封板壓緊殼體。
改造后,跑冒漏灰問題得到解決。減少了因漏灰導致尾輪軸承損壞的問題,增加了斗式提升機運轉效率,系統運轉效率同比得到改變,環境污染問題得到治理,同時達到了密封裝置的使用壽命,壽命增加12個月,檢修量及檢修費用減少。
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